引起凝结器真空低的应对方案解析
来源:元器件交易网 作者:—— 时间:2012-04-09 13:39
(3-7)
其中:c-计算系数;
βt-冷却水修正系数;
βc-清洁系数;
βm-冷却水管材和壁厚修正系数;
Vw-冷却水流速m/s。
依据(3-2)和(3-7)分析#8机组凝结器真空低的原因主要有以下几点:
(1)2002年6月#8机组进行大修时将三台凝结器的换热管材由原来的Hsn70-1(A)锡
黄铜管更换为Tp304不锈钢管,根据相关部门的试验资料,两者之间的换热系数差在15%左右,在换热面积及布置方式基本没有变化的情况下,换热效果变差。
(2)该厂循环水为开式循环,水源取自北江,2000年以来循环水取水口上游1km左右的蒙浬水电站进行施工建设,造成循环水取水口的水质变坏,长期浑浊,致使#8机组凝结器换热管淤泥沉积,机组本身所装设的反冲洗装置在进行反冲洗时由于扰动性差很难将淤泥冲走,这些沉积的淤泥在长期的生物与物理作用下硬化结垢,致使换热效果恶化。
(3)由于凝结器内管材通流面淤泥沉积结垢,致使流通面光洁度变差,使冷却水流经凝结器冷却管道时的流动阻力增大,循环水流速VW减慢,循环水流量减少,对流换热效果变差。
(4)#8机组真空严密性试验长期不合格,真空严密试验时真空下降值达1000~1500Pa/min,漏真空严重,使凝结器内空气等不凝结气体的分压力Pa增加,凝结器压力升高,排汽温度升高,低压缸排汽膨胀受阻,凝结器真空变差。
4处理措施和建议
(1)建议利用机组大修的机会进行技术改造,增加凝结器胶球清洗装置,实践证明凝结器胶球清洗装置是避免凝结器冷却管结垢行之有效的方法。
(2)机组运行中加强凝结器反冲洗,避免凝结器冷却管堵塞影响凝结器真空,加强凝结器定期反冲洗的监督,延长凝结器反冲洗时间,提高凝结器反冲洗的效果,最大限度的减少冷却管的堵塞和淤泥沉积结垢。
(3)利用机组临修等停机机会进行凝结器冷却管的水力机械清洗,实践已经证明这种方法能有效的清除冷却管中沉积的淤泥,提高凝结器真空,增加机组经济性,建议在加装胶球冲洗装置之前每三个月进行一次冷却管的水力机械清洗。
(4)利用机组停运的机会,加强对凝结器真空系统的查漏,确认泄漏点,如有必要大修时更换真空系统的部分腐蚀严重疏水管道和阀门,提高真空系统的严密性,尽可能的做的使机组的真空严密性在合格的范围。
(5)在夏季天气炎热的时候,采取增开循环水泵,增加循环水流量的方法来阻止凝结器真空的恶化,通过试验与计算寻找机组的最佳真空。
(6)运行中注意检查主、再热蒸汽管道疏水以及汽缸疏水关闭严密,减少凝结器的热负荷;注意检查凝结器各反冲洗门关闭严密,减少因管路短路造成的冷却水损失。
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